葛洲壩電站1號機(jī)組是迄今為止世界上尺寸最大的低水頭軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑 11.3 米,發(fā)電機(jī)定子外徑 17.6 米,完全由我國自主設(shè)計(jì)、制造和安裝,創(chuàng)造了二十世紀(jì)八十年代我國水利水電史上的奇跡,被譽(yù)為“世界卡普蘭式水輪機(jī)的里程碑”。1981年投運(yùn)至今,1號機(jī)組已高效穩(wěn)定運(yùn)行了40年。
限于當(dāng)時的設(shè)計(jì)和加工制造水平,1號機(jī)組已瀕臨設(shè)計(jì)運(yùn)行壽命。
長江電力通過科學(xué)試驗(yàn)評估了該機(jī)組的狀況,決定用先進(jìn)技術(shù)和工藝對其進(jìn)行改造,讓老機(jī)組煥發(fā)“新活力”。
然而對機(jī)組進(jìn)行改造,其難度不亞于給人做一臺大手術(shù)。
“這次更新改造,用脫胎換骨形容也不算夸張,因?yàn)楣て诰o、改造范圍大、新老接口多,比裝新機(jī)組更難。”長江電力檢修廠廠長肖榮談到這次改造時感觸頗深。
施工組織設(shè)計(jì)
在動態(tài)調(diào)整中尋求最優(yōu)解
一張“葛洲壩電站17萬千瓦機(jī)組更新改造網(wǎng)絡(luò)圖”掛在項(xiàng)目組辦公室正墻,長約5米。
圖上方是時間線,具體到每一天,中間紅色粗線是工期推進(jìn)主線,紅線上下是藍(lán)、綠細(xì)線,是其它相關(guān)輔助工作推進(jìn)進(jìn)度。這張圖,是項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人耿乾坤每天的必修課。
“項(xiàng)目開工前一年,我們便開始做方案,哪里可以壓縮,哪里可以優(yōu)化,都在我們心里。”這本檢修明細(xì)賬,早被他盤算了無數(shù)次。
作為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人,水發(fā)同改他掛圖作戰(zhàn),合理安排工期,高效利用橋機(jī)、場地、專用工裝等公共資源;轉(zhuǎn)輪室改造他精微分析,構(gòu)建工序工藝模型,設(shè)計(jì)出最優(yōu)施工方案;流水作業(yè)他合理布局,動態(tài)調(diào)整人力資源,無縫銜接工序轉(zhuǎn)序,每日糾偏,做到施工工期可控在控。
現(xiàn)場機(jī)械專業(yè)負(fù)責(zé)人吳江繪制出機(jī)組拆卸、定子改造、轉(zhuǎn)輪室安裝和機(jī)組安裝四個階段的定置圖,錯峰退役設(shè)備、返廠設(shè)備、新設(shè)備到貨和大型新工裝的定置時間節(jié)點(diǎn),化解了葛洲壩電站二江廠房空間受限的難題。
“一味苦干、蠻干解決不了問題,必須要找出最優(yōu)解,微笑著面對它,拿出必勝的信心!”耿乾坤如是說。
科技助力
攻下最大體量的轉(zhuǎn)輪室改造難關(guān)
號稱機(jī)組“心臟”的轉(zhuǎn)輪室呈環(huán)形澆筑于基坑壁上,高約7米,厚約1.1米。
按照改造計(jì)劃,機(jī)組的發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)都要拆掉更新,新設(shè)備的尺寸較舊設(shè)備有一定變化,也就是說,需先把舊轉(zhuǎn)輪室拆掉,再重新澆筑,才能把新設(shè)備安裝進(jìn)去。
據(jù)悉,此次破拆方量達(dá)到260方,是目前國內(nèi)外最大體量轉(zhuǎn)輪室改造項(xiàng)目,且原混凝土包鋼外側(cè)鋼板圖紙?jiān)O(shè)計(jì)厚40毫米,內(nèi)側(cè)混凝土圖紙?jiān)O(shè)計(jì)強(qiáng)度等級為C40,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度達(dá)到C60,現(xiàn)場施工環(huán)境復(fù)雜,難度之大,堪稱歷史首次。
“事實(shí)上,鋼板厚度遠(yuǎn)超40毫米,有的地方甚至厚約80毫米,平時使用的電焊氣刨方式無法切割,只能先用大功率的等離子切割技術(shù)拆除鋼板,再應(yīng)用水刀快速破拆混凝土。”檢修廠副廠長耿在明介紹道。
水刀是檢修廠創(chuàng)新引進(jìn)的高壓水射流設(shè)備,也是國內(nèi)首創(chuàng)將此技術(shù)應(yīng)用于轉(zhuǎn)輪室破拆,不僅破拆效率高,而且對一期混凝土的破壞很小。
在水刀協(xié)助下,檢修廠啃下了轉(zhuǎn)輪室破拆的“硬骨頭”,歷經(jīng)80天鏖戰(zhàn),順利轉(zhuǎn)入混凝土澆筑和定子疊片階段。
匠心鑄就
每一個新舊部件接口都嚴(yán)絲合縫
“本次改造涉及的新舊部件接口繁多,尤其是導(dǎo)水機(jī)構(gòu)改造,是本次大機(jī)改造新舊接口裝配的核心難點(diǎn)。不僅改造的部件數(shù)量最多,涉及到舊活動導(dǎo)葉、拐臂、頂蓋返廠修復(fù),新底環(huán)、導(dǎo)葉套筒、控制環(huán)、支持蓋組裝,舊接力器現(xiàn)場檢修等,而且工藝最復(fù)雜,技術(shù)要求最高,新舊部件要嚴(yán)絲合縫地對上,誤差不能超過限制范圍,就像同樣一根針線穿過一根孔眼更小的新繡花針,非常考驗(yàn)現(xiàn)場技術(shù)人員的工藝和技術(shù)水平。”檢修廠機(jī)械三分部主任何強(qiáng)鋒介紹到。
“差之毫厘,謬以千里”,要盡可能保證每個接口的精準(zhǔn)度, 2000多噸重的機(jī)組轉(zhuǎn)起來,差0.01毫米,機(jī)組振擺超標(biāo)就不能長周期可靠運(yùn)行。
怎樣保證新舊接口的精準(zhǔn)度呢?答案是充足的準(zhǔn)備和創(chuàng)新的施工技術(shù)。
檢修廠首次引入激光測量和點(diǎn)云技術(shù),成功完成轉(zhuǎn)輪高程,定子、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪室、轉(zhuǎn)輪葉片半徑及圓度等部位的現(xiàn)場測量工作,保證了測量數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn),再結(jié)合傳統(tǒng)測量方法,確定所有新舊部件安放的三維點(diǎn),確保了新舊部件接口接得嚴(yán)絲合縫。
“檢修廠的破拆工藝、安裝精度均超過預(yù)期,轉(zhuǎn)輪室新澆筑混凝土變形量極微,中心定位、安裝高程、圓度控制比我方設(shè)計(jì)控制的還要好,可以說創(chuàng)造了同行業(yè)最高水平!”東方電機(jī)技術(shù)人員如是說。
260余天,622張質(zhì)量控制記錄卡,機(jī)械、電氣、水工三個專業(yè)人員互相分工、密切配合,葛洲壩電站1號機(jī)組更新改造工作如期完成。
2022年7月,1號機(jī)修后各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到三峽集團(tuán)優(yōu)質(zhì)機(jī)組標(biāo)準(zhǔn),成功并網(wǎng)發(fā)電。
40歲的老機(jī)組經(jīng)歷此次改造,“智慧重生”后,又將繼續(xù)在水電舞臺上重新綻放活力,源源不斷地為國家輸送清潔能源,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奉獻(xiàn)“青春”力量!
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