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從輪南400萬噸原油穩定裝置看創效新手段

2018-01-22 08:42:59 中國石油報   作者: 蘇華 王成凱 王彥秋  

事:塔中原油介質混輸混銷,直接影響“油品優賣”。

因:輪南400萬噸穩定裝置的運行負荷率下降到34.4%,設備溫度高。

補:實施流程改造,哈拉哈塘區塊3000噸原油接入設備,產效逆勢增長。

果:量效齊飛,減少一套原油穩定裝置,年增產值2477萬元。

1月16日是塔里木哈拉哈塘區塊原油引入輪南400萬噸原油穩定裝置滿5個月的日子,真正讓裝置實現安全、效益的“雙提升”,同時,改造后的裝置負荷率也由34.4%提升至72.6%,增加輕烴及液化氣年收入1.44億元。

塔里木油田輪南400萬噸原油穩定裝置于1997年建成投產,2005年改擴建后設計處理規模為每年320萬噸,目前裝置實際年處理原油189萬噸,主要承擔來自塔中、哈得及附近桑吉等區塊所生產的原油,經過穩定后進行外輸至原油集輸站。

凝析油是油氣產品中的精品,塔里木油田的凝析油具有油質輕、K值高、烷基性強等特點。在塔中Ⅰ號氣田中古8、中古43區塊開發之前,塔中地區的凝析油由于產量較低,不具備單獨儲運條件,因此“借道”摻入塔輪原油管道輸送到輪南400萬噸穩定裝置,但凝析油與原油采取混輸的方式,混在油品中的硫化氫和水等雜質容易腐蝕輸油管道導致穿孔,塔中凝析油面臨外輸受堵。

近年來,塔里木油田開發老區生產成本壓力加大,降本增效成為企業發展的重要內容。于是,為從源頭確保每一份優質資源釋放最大的效益,2017年,塔里木油田經過對塔中凝析油在輪南穩定裝置的對比分析,塔中油氣資源沒有得到合理利用。按照整體計劃,塔里木在沙漠深處建成了塔中凝析油分輸裝置,不僅解決了塔中區塊凝析油分輸處理的問題,而且實現單質單輸、單獨銷售,有效提高了凝析油的經濟效益。但塔中分輸裝置投產后,輪南400萬噸穩定裝置的運行負荷率迅速下降到34.4%。

“裝置負荷低會導致外輸原油溫度偏高,使容器超設計溫度運行,進而使液化氣、輕烴的產量大幅遞減。”塔里木油田開發事業部地面工程部工藝工程師劉正說,運行負荷的下降給輪南400萬噸原油穩定裝置運行帶來較大的隱患和環保風險。

為確保輪南400萬噸原油穩定裝置安全平穩運行,塔里木開發事業部地面工程部組織技術骨干,對所轄區塊原油組進行分析,通過工藝計算和參數對比,進一步對哈拉哈塘、東輪線、輪一聯等多區塊原油進入輪南400萬噸原油穩定裝置后的運行狀況進行模擬,從保證裝置安全平穩運行、回收輕烴及液化氣等經濟效益方面,又提出合理的工藝方案,最終確定將哈拉哈塘區塊的原油引入到輪南400萬噸裝置工藝流程進行穩定,全面保障裝置的運行負荷。

2017年6月,塔里木開發事業部協同輪南作業區展開工藝改造,詳細編制流程改造方案,同時,對哈拉哈塘原油含硫化氫危害進行提前評估,努力將對裝置造成的影響降到最低。輪南作業區還對原油進行物性分析,通過原油破乳劑配方優化實驗,進一步確認新原油對破乳劑脫水產生的影響,為原油進入裝置試運行創造了條件。

哈拉哈塘原油輸送至輪南400萬噸原油穩定裝置,并在輪南總外輸計量間新建一條輸油管道,沿路與現有塔輪管線碰頭后進入輪南400萬噸原油穩定裝置。

“創效新手段,不僅提高裝置運行負荷,解決放空天然氣外排、原油外輸溫度偏高、設備超溫度等問題,而且還將未經處理的原油輸送至輪南400萬噸原油穩定裝置,回收原油中輕烴及液化氣,帶來實際的經濟效益。”嘗到創效甜頭的開發事業部地面工程部主任陳廣明高興地說。

現在,一條長達380米的輸油管線順利接入輪南400萬噸原油穩定裝置,每天來自哈拉哈塘區塊的3000噸原油進入設備,輕烴和液化氣的日回收量分別增加72.6噸和34.9噸。其中,輕烴及液化氣的回收量占進油量的3.5%,日平均減少天然氣放空量5萬立方米,年減少放空天然氣1650萬立方米,并減少一套原油穩定裝置,年增加產值2477萬元。

一線穿起“真金白銀”創效超千萬,讓我們看到了塔里木油田節約意識的增強,更看到了塔里木在新時期建設3000萬噸大油氣田的信心和決心。




責任編輯: 中國能源網