句容電廠地處國家級5A景區——鎮江金山腳下。正是因為選址在一個風景秀麗的旅游區旁,所以在工程建設初期,就充分考慮了降低能源消耗和滿足環保的要求,一期“上大壓小”2×100萬千瓦超超臨界燃煤機實現了煤炭的清潔利用,是江蘇省內單機容量最大、效率參數最高、運行經濟性好的電廠之一,吸引了大批人士前來參觀學習,儼然成為旅游區的又一個5A級“旅游景點”。
上大壓小百萬雄獅拔地起
為加快小火電機組關停進度,優化電源結構,提高能源利用效率,2011年國家發改委正式批準了句容電廠“上大壓小”一期工程。該工程替代關停99萬千瓦,當時,被替代的大一點機組是12.5萬千瓦,小的甚至有6000千瓦、3000千瓦的機組。將30萬千瓦機組換成百萬千瓦機組,就是鳥槍換炮。在6000千瓦機組面前,百萬千瓦機組就是“巨無霸”。雙投近3年以來,共發電241億千瓦時,相比60萬千瓦機組,每年節約標準煤近50萬噸。
句容電廠堅持工程未動環保先行、建設規劃環保并行、發展過程環保同行,一期工程環保投入占總投資的14.7%,廠區按照功能合理分區,相近工藝建筑采用合并、疊加、毗鄰設計,一期工程廠區布置緊湊,每千瓦占地面積僅為0.162平方米,達到國內同類型新建機組的領先水平。計劃于年底開工的二期“上大壓小”2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組將再增加投資約7個億,選用最先進的二次再熱技術,發電標煤耗約257.5克/千瓦時,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度進一步降低至燃機排放標準以下。
治污減排環境保護全方位
雖然兩臺機組高效環保,但是句容電廠依然奔跑在減排增效的“第一方陣”。建廠時,機組配套采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝去除煙氣中的二氧化硫,不設煙氣旁路,不設GGH;安裝低氮燃燒器,同步建設了SCR(選擇性催化還原),使煙囪出口氮氧化物的排放濃度低于100mg/m3,脫硝效率高于80%;配置高頻電源的三室五電場靜電除塵器,第五電場采用移動電極,同時,在吸收塔出口增設第三級立式除霧器,有效解決了“石膏雨”現象,該技術獲華電集團科技進步獎,并在系統內推廣。
為確保設備穩定運轉,該廠安裝了與江蘇省環保廳聯網的大氣污染物排放在線監測系統(CEMS)。同時,根據脫硫入口SO2濃度,調整吸收塔漿液PH值,脫硫效率達到96%以上,SO2排放濃度低于80mg/m3。根據燃煤灰分調整電除塵運行參數,煙塵排放濃度低于15mg/m3,遠低于國家標準要求。下一步,句容電廠將實施環保技術改造改造,改造后將達到每立方米5毫克以下,進一步達到國內燃煤電廠的最優排放標準。
句容電廠還實現了兩個“百分百”:廢水回收利用率實現100%,廢渣(煤灰、爐渣和脫硫石膏)綜合利用率100%。采用國際先進的中和—絮凝—沉淀的處理工藝,處理達標后的水排入脫硫廢水復用水池。堅持灰渣分除、干灰干排、粗細分排的原則。設有原粗、細灰庫并建設干灰分選系統,可滿足不同綜合利用行業對用灰細度的要求。再看看百萬千瓦機組減排的優勢:相比60萬千瓦機組,按2014年該廠年發電量129億千瓦時計算,兩臺百萬千瓦機組每年比60萬千瓦機組減排煙塵49.7噸,少排二氧化硫208噸、氮氧化物4.7噸。
精益管理指標提升助減排
句容電廠自雙投以來就將精益化管理擺在重要位置。以“兩化、六優、兩促進”管控模式,持續開展生產對標,抓好指標優化,
首先從源頭下功夫,實施精細化管理。該廠#1機組首次大修進行系統優化技術改造,煤耗降低了1.432克/千瓦時;改造油槍出力降低一半以上,減少了啟動用油;優化機組運行曲線后,煤耗降低了0.45克/千瓦時;科技含量的提升,提高了環保貢獻率,大大降低了資源的消耗,不僅每年可節約數萬噸的標準煤,而且減少了煙氣排放,效益十分顯著。
設備運行也是關鍵。該廠制訂了《機組節能降耗運行技術措施》,從機組啟動、運行、停止、節能調度、能耗管理等五個方面規范運行人員操作,保證主、再熱汽溫壓紅線運行;機組保持高真空運行,提高了機組效率等。從點滴做起,煤耗一克一克往下降。通過2年來的努力,截至8月底,完成供電煤耗278.59克/千瓦時,廠用電率4.23%,#1機組完成供電煤耗277.42克/千瓦時,名列集團第一、五大發電集團前列。
取之有道才能用之不竭,句容電廠用實際行動打造出了旅游區內的現代化綠色電廠,并將與當地生態旅游緊密結合共同書寫和諧發展的嶄新畫卷。
責任編輯: 中國能源網