11月20日,筆者從大慶油田采油七廠獲悉,這個廠和北京機域科技發展有限公司合作創新開展的《注水井測調智能操控系統適應性改造及現場試驗》項目順利完成,注水井測調工作實現從傳統“多人配合”操作模式到“單人操作”的智能化轉變。
隨著油田開發的深入,注水井數逐年增加,國內陸上油田注水井已達10萬口。注水井日常測調需人工操作完成,人工成本逐年增加,測調工作強度大、效率低且安全風險高。
大慶采油七廠高度重視創新工作,積極探索工業智能化手段和方法。針對長期困擾的注水井日常測調工作壓力,這個廠地質大隊通過與北京機域科技發展有限公司合作,量身定制一套注水井測調智能操控系統。
歷經兩年時間,北京機域科技發展有限公司匯集其來自北航、浙大、中科院等高校計算機、自動化控制、機電等專業的多名博士,憑借其近年來在智能制造、云計算及大數據領域的創新能力和經驗,結合油田現場注水井測調工作的特點,通過對注水井測調智能操控系統的適應性改造及現場試驗,以此實現注水井測試過程的自動化、智能化與信息化。
該操控系統主要通過實施注水井測調車輛改裝、系統適應性改造、操控軟件兼容性改造等措施,結合目前注水井測試工藝技術與注水井井口設備特征,實現測調防噴管的安裝與拆卸、測調儀器的下放與上提、測調閘門的打開與關閉等操作過程的自動化和智能化操控。與此同時,該操控系統具備測調儀器遇卡時自動解卡功能,實現單人單井測調操作,并可實現測調現場的遠程監控。
截至10月底,大慶采油七廠共應用該操控系統2套,共完成注水井測調48井次,平均單井測調天數2.52天/井次,測調效率8.73井次/月,高于全廠平均測試效率0.69井次/月,整體工作效率提高10倍以上。
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