本報訊(通訊員方群 陳夏歡)截至9月12日,華北油田采油四廠京831X井自采用內襯管結合刮蠟桿無縫對接的防偏磨治理措施以來,平均檢泵周期由180天延長至687天,并持續有效。這是該廠抓實質量管理實現提質增效的一個寫實。
今年以來,該廠堅持"質量提高水平,創新源于現場"的理念,從"基層提升工作效率、技術引領提質方法、管理拓展創新思路"三方面入手,進一步激活了干部員工提質增效的內生動力,崗位員工自發組建質量管理小組15個,緊密圍繞提質增效、安全生產、經營管理等中心任務,聚焦制約廠高質量發展的難點、重點問題,全力開展技術攻關,取得累累碩果。截至目前,該廠累計獲得國家級優秀質量成果3項,河北省優秀成果12項,集團公司優秀成果6項,取得國家實用新型專利10項,同時獲得河北省優秀質量成果推進者個人獎項2個。
針對近2年因桿管偏磨導致油管失效作業井次增加、成本上升的瓶頸問題,該廠成立由基層生產骨干、兩所技術人員、班站級管理人員的攻關小組,開展《降低抽油機井油管失效作業井次》項目。通過對比3年的數據,找到"工作制度不合理、供液差、井斜"3個要因,創新提出"WBS油井閉環管理"的方法。地面實施優化調整工作參數、調平衡,降低設備機械磨損時間,減小井內桿柱交變載荷,改善桿柱工況的措施;地層實施精細調水,增加供液能力的措施;井下采取上提泵掛,避開造斜段、化抽油桿組合,減輕桿柱失穩引起彎曲偏磨的措施,降低作業井次,延長檢泵周期,節約作業費用,減少因偏磨造成的油管失效井次18井次,達到30%的成本節約,創效120余萬元。此項目獲得河北省質量成果特等獎,同時小組榮獲"全國優秀質量管理小組"稱號。
責任編輯: 江曉蓓