今年以來,西北油田采油三廠主動作為,多措并舉,通過大力開展“注水+酸化”、拓展氮氣泡沫驅、拓寬堵水陣地等工作,全力打好老井上產攻堅戰,老井月均自然遞減率控制在1.7%的較好水平,為全年原油產量任務夯實基礎。
為深入推進效益開發,技術人員以堵水技術攻關為基礎,深入開展地質研究,全面排查低產低效油井潛力,針對性制定一井一策,增油效果顯著。
在排查中,技術人員分析發現TP154XCH受控于TP12CX主斷裂,鉆遇末端失返漏失584.8立方米。在之前的常規認識中,該溶洞型儲集體屬于不適合開展堵水的類型。該廠技術人員通過全面深入對靜態資料、鉆完井情況及生產特征進行分析研究,發現該井未鉆遇放空,生產曲線顯示油水博弈特征,一致認為洞內存在充填分隔,且有多通道供給,最終判定為洞內分隔儲集體,存在堵水挖潛空間。
根據分析結果,技術人員創新應用洞內分隔堵水技術,通過采用少量多輪次逐層封堵的方法,對溶洞內部優勢上水通道進行有效封堵,放大生產壓差達到提高儲量動用的目的。截至目前,該井已實施堵水兩輪次,由前期日產2.8噸增至50噸,累增油5000余噸,同時為后期堵水增油提供新的工作方向。
責任編輯: 江曉蓓